劉家峽水電廠:技術(shù)創(chuàng)新 助力企業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效
發(fā)布時間: 2020-03-24 11:02:26 來源:中國電力網(wǎng) 作者:張赟 李德隴 刁國峰 王偉
中國電力網(wǎng)訊 全面復(fù)工以來,國網(wǎng)甘肅劉家峽水電廠的各項檢修工作十分“飽滿”,1號機組定子改造及A級檢修,330千伏開關(guān)站母線檢修,洮河口擴機工程迎來首次“體檢”……。在各檢修現(xiàn)場,不論是年青的崗位能手,還是經(jīng)驗豐富的“工匠”師傅,在工作中“發(fā)明創(chuàng)造”,充分發(fā)揮集體智慧,各項發(fā)明不斷涌現(xiàn),為檢修工作的提質(zhì)增效帶來了“立竿見影”的效果。
水輪機抗磨蝕研究 成效顯著
該廠處于黃河多泥砂流域,水流及泥沙對水輪機埋設(shè)部件的磨蝕和腐蝕破壞特別嚴(yán)重。在歷年的機組檢修中,由于工期短,只針對水輪機固定導(dǎo)葉葉身、進水邊等磨蝕極為嚴(yán)重的深坑部位進行補焊修磨,同時受作業(yè)環(huán)境密閉的限制,只能采用靈活方便的手工電弧焊補焊后進行修磨的方式進行,無法在保證工期的前提要求下對磨蝕區(qū)進行全面覆蓋,歷年的磨蝕積累也使得工作量逐年增大。因此,對于水輪機埋設(shè)部件抗磨蝕防護研究就變得尤為需要。
圖為方案實施前后對比
2016年,該廠通過對高分子材料在金屬部件防護領(lǐng)域應(yīng)用考察,與該廠實際情況進行結(jié)合探索,課題小組不斷優(yōu)化施工工藝及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn),逐漸形成了成熟的埋設(shè)部件軟噴涂防護施工方案。2018年在3號機組A級檢修中進行了全面實施。兩年來,機組經(jīng)高泥沙含量的沖刷運行后,經(jīng)過實際檢驗,驗證該方案對水輪機抗磨蝕防護作用十分顯著。
實施該方案,確實能夠有效提高水輪發(fā)電機組埋設(shè)部件的抗磨蝕能力。其防護工藝操作簡單,可以極大的縮短檢修工期,同時減少人力及消耗性材料的投入,并且與傳統(tǒng)補焊打磨工藝相比較在一個檢修期內(nèi)能夠兼顧到所有需要防護的部位,在節(jié)約勞動力成本的同時,降低機組運行期間的水力損失,提高了機組安全穩(wěn)定運行能力,進一步實現(xiàn)了“節(jié)水增發(fā)”的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
小小創(chuàng)新 助力檢修安全高效
在該廠7、8號機檢修工作中,由于該發(fā)電機組存在發(fā)電機滑環(huán)極性倒換極為困難的情況,且更換容易損傷設(shè)備,給設(shè)備的日常維護工作帶來極大的困難。
發(fā)電機組投運后,若不進行滑環(huán)極性倒換,長時間運行會造成滑環(huán)表面電腐蝕不均勻,給安全運行造成不可預(yù)期的安全隱患,滑環(huán)極性定期倒換是保障發(fā)電機滑環(huán)均勻磨損的有效方法之一。
為解決實際工作中遇到的困難,該廠電氣分場卷線班發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢和集體智慧,積極創(chuàng)新,他們通過現(xiàn)場勘查和探討研究,提出了設(shè)計倒換用導(dǎo)電板,通過導(dǎo)電板方便進行滑環(huán)極性倒換工作,新的倒換裝置不僅順利完成了兩臺機組滑環(huán)極性倒換用導(dǎo)電板的安裝工作,還將極大提高滑環(huán)極性倒換工作的工作效率和設(shè)備安全運行水平,有效提高了工作效率和工藝質(zhì)量。
頭腦風(fēng)暴 工作效率大大提升
3月10日,該廠修配分場接到1號機組700多件“槽楔補償塊”的加工任務(wù)。這種類型的加工工作,對修配分場來說是第一次,暫時沒有成型的加工胎具,由于任務(wù)關(guān)系到1號機定子改造和A級檢修工作,分場找來技術(shù)骨干,開展一場“頭腦風(fēng)暴”。
首先,數(shù)控班計劃采用刨削的方式進行加工,并安排師傅進行加工試驗,但發(fā)現(xiàn)刨床加工效率低,加工精度不高,采用這種方式會嚴(yán)重影響工期。隨后,數(shù)控班面對這一加工難題,進行討論分析,大家集思廣益,建言獻策,一場頭腦風(fēng)暴開始了。羅宏巖說用“手工鋸”快,在這一想法的基礎(chǔ)上,班長胡平說我家有個切瓷磚電鋸試試,說干就干,大家對電鋸進行改裝,孔德壽制作定位塊,他反復(fù)測量、一遍又一遍的試切,最終切出完全符合圖紙尺寸要求的“槽楔補償塊”,為了更加安全,王偉建議要加防護罩,“好主意,必須加防護罩,避免轉(zhuǎn)動部分或工件飛出傷人”。就這樣,邊設(shè)計邊制作,一個簡單實用的“槽楔補償塊”加工工具呈現(xiàn)在大家的眼前。
僅耗時一天,全新的“槽楔補償塊”加工工具已經(jīng)設(shè)計安裝完成。一臺虎鉗,一個瓷磚切割鋸,三個壓板,一個定位塊和防護罩。加工工具簡單實用,操作便捷。下午,加工工具立即投入了“實戰(zhàn)”。僅僅一天一夜,修配分場如期完成了700多件“槽楔補償塊”的加工任務(wù),和刨床加工相比,節(jié)約時間約5天。
“創(chuàng)新”有效的加快了生產(chǎn)任務(wù),為該廠設(shè)備改造及各項檢修工作順利進行贏得了時間。小智慧、小革新,干實事、出實招,切實解決了生產(chǎn)難題,降低了職工勞動強度、提高工作效率,在夯實設(shè)備安全運行基礎(chǔ)的同時,切實有效地促進了經(jīng)濟效益的提升。職工們紛紛表示在今后的工作中會還要繼續(xù)積極探索,勇于創(chuàng)新,用“創(chuàng)新”思維提升工作效能。
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