人物名片:張曉琴,中共黨員,江蘇電力科學研究院輸變電技術中心油氣檢測專職,曾獲江蘇青年五四獎章、江蘇省杰出青年崗位能手、國家電網(wǎng)有限公司青年崗位能手等榮譽。
勞動者說:創(chuàng)新來源于生產(chǎn)一線。工作中多想一步,就能多一點提高和領悟。
用針筒取樣,將樣品放入振蕩脫氣裝置中脫氣,再利用小規(guī)格注射器移送氣樣,放入色譜儀進行化驗……作為江蘇電力科學研究院輸變電技術中心油氣檢測專職,油氣檢測的每一個步驟,張曉琴都重復了成千上萬次,但對每一次操作,她都做得一絲不茍。“幾毫升油樣,關系著電網(wǎng)安全。”她說。
張曉琴從事電力絕緣油、六氟化硫氣體檢測工作,常年與油氣打交道。“油氣之于電力設備,就像血液之于人體。油氣檢測就像‘驗血’,是評估電力設備健康狀況的重要方式,能夠協(xié)助運檢人員及時發(fā)現(xiàn)設備隱患。”張曉琴說。多年來,她在油氣檢測領域潛心探索創(chuàng)新,填補了多項關鍵技術領域空白,相關研究成果獲國家發(fā)明專利授權20項。
從“小白”到行家,帶隊檢測樣品超10萬件
2014年7月,從南京大學化學專業(yè)畢業(yè)的張曉琴入職江蘇電科院,并加入朱洪斌勞模創(chuàng)新工作室,專攻油氣檢測研究。即便有化學專業(yè)知識基礎,初入電力行業(yè)的張曉琴仍有些不知從何下手。
“入職第一天,師父帶我參觀油氣檢測實驗室,實驗室里有各種油樣、分析試劑和儀器。不少儀器我都不認識,至于變壓器等電力設備,我更是連樣子都沒見過。”張曉琴回憶道。
張曉琴決心“補課”。江蘇電科院有座220千伏實訓變電站,每天午休時、下班后,她都會去觀摩了解設備,并學習實訓人員的操作手法。不懂的地方,她會拍照請教同事。遇到難以理解的原理,她就問師父。漸漸地,變壓器、互感器、斷路器……張曉琴對這些設備越來越熟悉。
憑借不懈努力,張曉琴僅用半年時間就吃透了各項油氣檢測試驗的原理,也對電力設備運行方式形成了比較完整的認識。
除了在實驗室做實驗,張曉琴一有機會就主動去變電站參加現(xiàn)場工作——清晨冒著暴雨到變壓器旁邊取油樣,通宵調(diào)試檢測儀器,在地表溫度超50攝氏度的酷暑中搬運50多千克重的儲氣鋼瓶并開展氣體驗收……在這樣的歷練中,她逐漸成長為油氣檢測領域的行家里手。
2016年,張曉琴成為國網(wǎng)江蘇省電力有限公司油務員培訓師,并于次年取得了油氣檢測技師資格。2023年,她又跨專業(yè)考取了電氣試驗工種的高級技師資格。“電氣試驗就像是給電網(wǎng)設備做‘心電圖’,與油氣檢測的‘驗血’是相輔相成的。”張曉琴說。
截至目前,張曉琴帶領團隊為國網(wǎng)江蘇電力7000余臺主變壓器做過油氣檢測,檢測樣品累計超過10萬件,從未出現(xiàn)人為操作疏漏。她還編制了幾十項油氣檢測作業(yè)的指導書,牽頭或參與15項電力行業(yè)標準的制定和修訂。
“三個問題”驅動創(chuàng)新,油色譜監(jiān)測分析更精準
7月19日,在1000千伏盱眙變電站內(nèi),一輛銀色小車正按照導航路線自動行駛。它到達指定地點后準確接入變壓器取樣樁,完成了油樣采集和油色譜分析,全程僅花費30分鐘,較人工檢測節(jié)省兩個小時以上。這臺小車是張曉琴帶領團隊研發(fā)的變壓器油取樣檢測一體化機器人。
張曉琴認為,創(chuàng)新是為了滿足生產(chǎn)實際需求。日常工作中,她常問自己三個問題:為什么要這樣做?當前的方法有何不足?有沒有更好的解決方案?
油色譜分析的對象是油中溶解的氣體,油氣分離是油色譜分析的一大難點。張曉琴意識到,如果不能將油氣完美分離,分析方法再精準也是沙上建塔。為此,她帶領團隊研發(fā)了“恒定脫氣量”脫氣技術,實現(xiàn)了油中氣體高效率、高穩(wěn)定分離。
“一直以來,油色譜分析分實驗室檢測、在線監(jiān)測兩種方式。實驗室檢測的準確度高,但取樣送檢耗時長。傳統(tǒng)的在線監(jiān)測方式則重復性誤差較高。”張曉琴說。為此,她帶領團隊開發(fā)了高精度油色譜遠程監(jiān)護系統(tǒng)。該系統(tǒng)可幫助運維人員及時了解油色譜數(shù)據(jù)及設備運行狀態(tài),監(jiān)測準確率高。
2021年8月,1000千伏東吳變電站內(nèi)運維人員接到高精度油色譜遠程監(jiān)護系統(tǒng)發(fā)出的一則告警信息:站內(nèi)一臺高壓電抗器的油中氫氣含量達到238微升每升,遠遠超過安全值。運維人員立刻聯(lián)系張曉琴說明情況。張曉琴判斷設備內(nèi)部可能存在過熱或放電缺陷,便遠程指導運維人員現(xiàn)場取樣并送至實驗室進一步檢測。根據(jù)檢測結果,該設備確實存在過熱類一般缺陷。張曉琴建議運維人員加強跟蹤觀察,并合理安排后續(xù)檢修計劃。2022年4月,高壓電抗器完成檢修,缺陷順利消除。
2021年以來,高精度油色譜遠程監(jiān)護系統(tǒng)已在±800千伏姑蘇換流站、1000千伏東吳變電站等多個換流站和變電站應用。僅2023年,站內(nèi)運維人員就通過該系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)設備潛伏性缺陷20余處。
讓六氟化硫“更聽話”,高效率檢測精細化管理
2023年8月,張曉琴牽頭研發(fā)的創(chuàng)新成果——“高溫室效應氣體六氟化硫減排技術及應用”獲得全國職工優(yōu)秀技術創(chuàng)新成果一等獎。這項技術聚焦溫室氣體六氟化硫的精細管理和回收利用,在助力降碳減排方面效果顯著,其核心成果已在18個國家推廣應用。“我希望能通過創(chuàng)新研究,讓六氟化硫‘更聽話’。”張曉琴說。
2016年,蘇通GIL管廊工程啟動建設,工程設備需要注入800噸六氟化硫氣體作為絕緣介質。按照國家相關標準,檢測人員需要抽檢其中近一半的氣體。如果將這些氣樣送往實驗室檢測,不僅運輸量大、耗時長,還存在氣體沿途泄漏風險。同時,檢測涉及的酸度等指標沒有對應的自動化檢測儀器,只能由人工檢測,整個抽檢周期將達一年以上。
如何實現(xiàn)六氟化硫的現(xiàn)場自動化檢測?這個難題激發(fā)了張曉琴的斗志。那段時間,她幾乎住在實驗室。她利用化學專業(yè)知識發(fā)明了pH值濃度平移分析技術,解決了酸度的自動化檢測問題,并研制出六氟化硫氣體質量一體化檢測裝置。該裝置使50千克樣本的檢測時間由18小時縮短至40分鐘,且檢測所需氣樣總量僅為原來的五分之一。應用該裝置后,蘇通GIL管廊工程的六氟化硫抽檢工作不到一個月便順利完成。
在六氟化硫氣體全壽命周期管理中,回收也是重要一環(huán)。“在設備檢修或退役時,采用傳統(tǒng)抽氣方式回收六氟化硫氣體會產(chǎn)生至少3.5%~5%的殘留。”張曉琴介紹。她和團隊聚焦這一問題,研發(fā)了現(xiàn)場移動式回收處理作業(yè)車載裝置,將六氟化硫氣體現(xiàn)場回收率提高至99.8%,最大限度避免了回收階段氣體外溢。(葉迪卓然)
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