今年以來,永安發(fā)電公司面對經濟下行壓力持續(xù)加大、火電機組利用小時不斷下降,機組負荷低的新常態(tài)特征,迎難而上,圍繞提質增效主題,在降低機組煤耗上做足文章。
一是充分發(fā)揮運行技術攻關小組的作用,通過小組討論平臺及時解決機組在運行中碰到的疑難問題,特別是針對無煙煤經濟燃燒技術和爐后脫硫技術攻關工作。建立了各專業(yè)的微信技術討論組,利用無線網絡的快捷方便,隨時隨地地進行專業(yè)技術方面的交流學習。二是各專業(yè)根據現場運行情況,定期總結現場調整方案。特別是鍋爐專業(yè),及時根據季節(jié)、煤種、負荷等變化的情況,提出燃燒調整方案和要求,認真做好鍋爐調整的精細化工作。同時深入開展值際小指標競賽,激勵崗位人員,發(fā)揮其主觀能動性。三是做好機組開機能耗管理。建立健全開機標準化流程,落實開機“零缺陷”目標,將開機能耗、環(huán)保排放控制在合理水平。對機組啟停進行全過程技術指導,督促崗位嚴格按規(guī)定執(zhí)行操作,無發(fā)生差錯和延誤啟停機現象。同時停爐過程無投油,鍋爐啟動點火耗油量同比下降較多,每次啟動耗油量僅20噸左右。對每次停爐后進行排空床料,檢查風帽情況,發(fā)現問題督促檢修處理,修后進行布風板空板阻力試驗、流化試驗和回料試驗等,為運行調整提供指導性方向。四是開展對標管理和耗差分析,通過與國內同類型電廠進行經濟指標對標工作,并加強與同類型電廠的技術交流,取長補短,加強機組經濟指標優(yōu)化調整試驗,力爭各項經濟指標保持在國內同類型機組前列。