12月20日,國家能源集團(tuán)國神公司內(nèi)蒙古黃玉川煤礦選煤廠在刮刀卸料離心機(jī)上安裝了自制清料裝置,徹底解決了離心液“跑粗”問題,避免了濃縮池壓耙的安全隱患。
圖為正在制作清料裝置
在刮刀卸料離心機(jī)運(yùn)行過程中,脫水后的粗煤泥在離心力作用下易粘附在篩框周邊溜槽,增加篩藍(lán)護(hù)冒和篩藍(lán)骨架的磨損,當(dāng)粘附的煤泥逐漸積聚時(shí)會從篩藍(lán)與篩箱之間的間隙進(jìn)入離心液,造成“跑粗”。為了避免“跑粗”,以往需要人工每隔2小時(shí),停機(jī)清理溜槽周邊粘附的煤泥,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響系統(tǒng)正常生產(chǎn),且存在一定的安全隱患。該礦選煤廠技術(shù)人員研究制作了三角清料裝置代替人工清理溜槽煤泥,該三角清料裝置是將篩藍(lán)的螺絲護(hù)冒焊接螺母后,用耐磨顆粒膠按磨具灌到護(hù)冒上制作而成,將該裝置安裝到篩藍(lán)上,當(dāng)篩藍(lán)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),該裝置自動將周邊溜槽的煤泥刮掉,從而避免煤泥進(jìn)入離心液。
通過此項(xiàng)小改造,徹底解決了離心機(jī)“跑粗”問題,避免了濃縮池壓耙隱患,提高了篩藍(lán)護(hù)冒和篩藍(lán)骨架的使用壽命,保障了選煤廠安全生產(chǎn)。
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